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變頻器在活塞式空壓機中的應用

發布時間:2019-08-02 10:20:19來源:

變頻器在活塞式空壓機中的應用
1  引言
某煤礦機械廠是我國煤炭機械行業中的一類大型骨干
企業,其空壓機站由3 臺132kW的活塞式空壓機組成,為全
廠提供壓縮空氣,其地位非常重要,同時能耗巨大。因此在
2005年5月,該廠對原系統的一臺空壓機進行了變頻改造, 引
入閉環控制和變頻調節,使節電率達到了29%,同時也提高
了控制系統精度,并使該空壓機站的控制系統達到先進水平。
2  空壓機運行工況分析
人們通常用的都是活塞式空壓機, 活塞在氣缸內作往復運
行,從而使氣缸內氣體容積發生變化,并與氣缸內氣閥作相
應的開閉動作配合,通過吸氣、壓縮、排氣等動作,將無
壓或低壓氣體升壓,輸出到儲壓罐內。壓力控制采用上、下
限控制方式,就是當空壓機氣缸內壓力達到設定值上限 HH
時,空壓機通過本身的油壓關閉進氣閥,電動機卸荷運行,
此時不產生壓縮空氣,電機處于空載狀態;當壓力下降到設
定值下限HL 時,空壓機打開進氣閥,產生壓縮空氣。這種
運行方式存在極大的能量浪費:
首先,這種控制方式存在壓力波動,要使壓力波動不影
響使用, 就得把壓力低限設為用氣設備可正常使用的比較低壓力
HL,假設在此壓力下空壓機滿負載消耗的功率為PL。試驗證
明,當空壓機滿負載運行、排氣壓力在某一范圍內波動時,
其輸入功率P與排氣壓力H滿足如下關系:
P = PL ×(H / HL)
即空壓機驅動軸上所需要的軸功率P 與排氣壓力H 成正
比。這樣,在實際運行中,由于用氣量的變化,空壓機排
氣壓力始終高于等于HL,導致空壓機在帶載運行時,其消耗
功率都高于等于PL。
其次,當空壓機氣缸內壓力達到設定值上限HH時,電機
卸荷,轉為空載運行,此時其用電量為滿負載的30%~60%
左右,這部分電能被白白的浪費。
也正是由于這種上、下限位式兩點控制,導致當用氣量
與額定產氣量相差較大時,空壓機會頻繁的卸載和加載,對
電動機、空壓機和電網造成很大的沖擊。
由以上分析可以看出,當用氣量與額定產氣量相差較大
時,如果用變頻器控制電機的轉速,把排氣壓力設為HL,使
空壓機產氣量隨用氣量的變化而變化, 既維持了排氣壓力的穩
定,又避開了電機的空載運行,節能潛力非常可觀。
3  空壓機閉環控制方案
筆者采用以空壓機輸出壓力為控制對象的閉環控制方案。
經壓力傳感器取出的反饋信號,送至PID 調節器,與預置的
壓力給定信號相比較,經PID調節后的4~20mA信號接至變
頻器的給定端,調節空壓機的工作頻率和轉速。當送氣管網
壓力低于壓力給定時,PID輸出控制信號將提高變頻器輸出頻
率,否則將降低變頻器輸出頻率,直至送氣管網壓力與設定
的壓力給定值相等。其系統框圖如圖1 所示。
圖1  空壓機閉環控制系統圖
4  設備選型及電氣實現
空壓機的械特性有些特殊,選擇變頻器應基于以下兩
點:
(1)  空壓機的機械特性具有恒轉矩性質,且其飛輪力矩
編號:060307
大,需要有較大的起動轉矩,所以選擇變頻器不能選擇一般
風機泵類變頻器,必須選擇恒轉矩類變頻器。
(2)  變頻器要有PID調節功能,否則就必須加外置PID調
節器,不但會增加投資成本,還會降低系統可靠性。
由此,筆者選擇了ABB ACS800變頻器,該系列變頻器
具有以下突出特點:
?    采用了直接轉矩控制技術(DTC),自起動快,起
動轉矩大,比較大起動轉矩可達到200%的額定轉矩;
?   快速的階躍轉矩上升,上升時間小于5ms;
?  通過磁通優化,可使變頻器和電動機總效率提高1%~
1 0%,同時還可降低電動機噪聲;
?  內置PID控制器,且PID參數可自調整,節約了用于
閉環控制的附加成本;
?   方便靈活的軟件組態功能,通過調用預置的應用宏,
完成標準變頻器功能的設定。
由ABB ACS800-210變頻器組成的閉環控制系統電氣原理
圖如圖 2 所示。
制作控制柜時,要把變頻器控制盤安裝到控制柜的面板
上, 既可以方便地設定送氣壓力, 又可以觀察變頻器輸出頻率、
電流和送氣管網實際壓力等信息。
5  變頻改造中應注意的問題
(1)   電機的散熱問題。電機變頻運行后,轉速降低,裝
在電機軸上的散熱風扇轉速同樣降低, 電機的散熱效果變差。
(2)   空壓機的潤滑問題。空壓機的轉速越低,潤滑油的
耗量也就越小,其潤滑效果越差。
(3)   系統壓力設定問題。由運行工況分析可知,空壓機
的排氣壓力越高, 所需的電機軸功率越大, 電機耗電也就越多,
所以在滿足生產工藝的要求下, 壓力設定值要盡可能的低一些。
針對以上問題,筆者綜合節能效果和空壓機的機械特性,
考慮了多種方案,比較后把系統壓力設定為0.6MPa,把變頻器
運行頻率下限設定為28Hz,這樣,既能滿足空壓機散熱和潤
滑的需要,又能比較大限度的降低電能損耗。
圖2  空壓機閉環控制電氣原理圖
6  節能效果及綜合效益分析
改造前,空壓機經常是加載2min,卸載2min,加載運
行時電流為230A,卸載運行時電流為110A。改造后,空壓
機運行頻率經常在30Hz~40Hz之間,運行電流平均為120A,
基本上沒有卸載時間。空壓機平均每天工作16小時,每月工
作26天。假定電機功率因數為0.85,空壓機每月用電量W計
算如下:
W前=P×16×26/1000
      =30.5
UI×0.85×16×26/1000
    =1.73×380×(230×0.5+110×0.5)×0.85×16×
26/1000
    =379 98(度)
W后=1.73×380×120×0.85×16×26/1000
    =278 95(度)
每月節省電量=W前-W后
                =37998-27895
               =10103(度)
按每度電0.6元計, 每月可節省電費=10103×0.6=6061.8 (元)
整套空壓機系統改造費用10 萬元左右,約一年半就能收
回設備投資。
空壓機變頻改造后,還具有以下優點:
(1)   電動機軟啟軟停,對電機、空壓機、電網的沖擊大
為減小,延長了設備的使用壽命,減少了設備的維修量和維護
費用;
(2)   進一步完善了保護功能,如熱保護,過電流、過電
壓、欠電壓、短路、缺相保護等功能;
(3)  操作簡單方便,運行平穩,電機、空壓機溫升正常,
噪音、振動減小;
(4)   空壓機不再頻繁的加載和卸載,供氣壓力穩定,提
高了產品質量。
其他作者 :張剛(1972-),男,講師,研究方向為FCS、自動測控
技術等。
參考文獻
[1]  韓安榮. 通用變頻器及應用[M]. 北京: 機械工業出版社.
[2]  宛如意, 等. 空氣壓縮機系統的變頻調速節能改造[J]. 變頻器世界, 2001-4.
[3]  ABB. ACS800固件手冊[Z].

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