西門子交流控制系統(tǒng)在造紙廠中的應(yīng)用
發(fā)布時間:2019-08-02 10:16:41來源:
一 系統(tǒng)概述 某造紙廠生產(chǎn)線1600紙機自84年投入使用,每年都創(chuàng)造著良好的經(jīng)濟效益,特別是自從96年以來通過一系列的改造(如二次涂布的改造、二組烘缸提高干燥能力的改造、上網(wǎng)絕干量控制的改造以及新增3米大缸的改造)之后,其產(chǎn)質(zhì)量已得到了飛躍的提高,產(chǎn)量由過去的年產(chǎn)1.1萬噸增加到1.7萬噸,質(zhì)量也今非昔比。隨著產(chǎn)量的提高,紙機暴露出設(shè)計車速較低的問題,生產(chǎn)車速已經(jīng)達到傳動系統(tǒng)的比較高設(shè)計車速75米/分,并且原來的直流總軸傳動方式表現(xiàn)出來的速度慢、傳動效率低、耗能高、控制方式落后、維護困難等缺點,大大制約了紙廠的進一步發(fā)展。為了使產(chǎn)品在激烈的市場競爭中立于不敗之地,決定通過改變紙機的傳動方式,以提高紙機的生產(chǎn)車速,擴大產(chǎn)量,提高生產(chǎn)效率,減少設(shè)備故障和設(shè)備維護成本,以創(chuàng)造更大效益。 二 系統(tǒng)要求 原有紙機采用單直流電機總軸傳動,通過機械分配轉(zhuǎn)速的方式,如下圖所示。由于在生產(chǎn)過程中機械磨損、皮帶的打滑等因素,造成速度匹配失調(diào),容易形成斷紙、厚薄不均等現(xiàn)象。同時由于現(xiàn)場高溫潮濕,使直流電機維護量增加。為了優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量,提高勞動生產(chǎn)率,取消直流電機及其動力的機械傳動部分,在每一個傳動分部安裝交流電機,采用交流分部傳動方式。 在這次改造中我們采用了西門子公司的交流傳動控制系統(tǒng)來實現(xiàn),通過先進的控制方式,方便的人機交互系統(tǒng),實現(xiàn)生產(chǎn)的全自動化,改造的基本目標(biāo)如下: 1. 提高生產(chǎn)車速:紙機的車速由原來的比較高75米/分提高至125米/分。 2. 操作方便:由于采用了人機接口,可以直觀的了解設(shè)備運行的參數(shù)及狀況,操作簡單,便于調(diào)試。 3. 節(jié)能:由于棄用了原機械傳動系統(tǒng),大大降低了機械損耗,而且由于交流變頻傳動系統(tǒng)在運行時一部分變頻器處于發(fā)電狀態(tài),進一步節(jié)省了電能,初步估計比原系統(tǒng)節(jié)電40%左右。 4. 可靠性高:由于棄用了機構(gòu)復(fù)雜的機械傳動系統(tǒng),提高了系統(tǒng)的可靠性,節(jié)約了維護的費用,簡化了維護的過程。 5. 產(chǎn)品質(zhì)量的提高:避免了直流電機的電刷粉塵對紙張質(zhì)量的影響, 各部分的負荷控制和傳動的管理比較方便,便于生產(chǎn)過程的自動控制和調(diào)整,降低維護費用和節(jié)省勞動力。 三 系統(tǒng)配置與功能實現(xiàn)
四 使用效果分析 |