SANKEN變頻器在冷鋸增壓泵中的應用
發布時間:2019-07-13 17:20:32來源:
cdl60供水任選件的模式選擇,設定為cdl60=1供水栗模式。
cdl77模擬反饋增益壓力pg,設定為cdl77 PID控制功能原理PID控制功能如所示,就是從外部變換器輸人的模擬信號(4~20mA)電流反饋到變頻器,并取得與變頻器設定頻率指令之間的偏差,根據P(比例)、I(積分)、D(微分)進行控制,從而使負載一側的動作跟隨指令值變化的一種控制功能,本功能是一種用于V/F模式的功能。因此,在由于負載一側的負載變化而引起轉速下降等問題的情況下,利用壓力變送器測得的模擬反饋信號,依據在閉環中進行PID控制,在負載發生變化時,也能一直跟隨指令值而始終保持穩定狀態。
PID控制功能原理現場控制端子為IRF(電流反饋輸入端子)和ACM(模擬信號公共端子),利用IRF與ACM端子輸人DC 4~20mA電流,信號電流與指令頻率成正比,20mA時成增益頻率cd055 =4mA外部模擬信號(4~20mA)電流。
3.2設定值的輸人(反饋量的頻率變換)設定值是由操作面板或者外部的模擬信號輸入等以頻率形式輸人,設定值頻率的設定如所示:設立值頻率的設定壓力Pset相對應的電流Is.的Fset值作為設定頻率。
3.2.3該設定頻率由操作面板或外部模擬信號輸入等進行設定。如果反饋輸人頻率比啟動頻率大的情況下,指令頻率從反饋輸入頻率開始加速。
3實際的運轉動作(見)輸入變頻器的運轉指令,裝置進入加速動作,同時開始PID控制。指令頻率將隨著加速動作,按照現在有效的加速時間慢慢地加速到設定的頻率。指令頻率與反饋頻率的偏差經過PID運算的結果。
輸出頻率讓反饋信號跟蹤指令值不斷變換這就是整個的控制過程。制動時采用直流電阻制動,即設定cd013=l(減速停止)制動電阻接在現場端子P-H之間。
本系統自2003年12月投人運行以來設備運行穩定,滿足了生產現場需要,每年節約電耗幾萬元,加快了生產節奏,降低了停機時間,為中型廠創造了可觀的經濟效益。
特邀編輯:劉紅軍(上接第22頁)泄露的蛇行管根部,逐一向上計數,數至頂層管排,記下所經過的管排數(15);沿此管向伸鉤方向平行數過相同的根數(15),做好標記。
從聯箱蛇行管束一側數到此管排數(8),確定此根為泄漏的水管,進行封堵。
經過多次試驗,使用此法查找省煤器泄漏點,準確率在99%,節省時間近一半,按傳統工藝每次檢修時間為31 ~35小時,通過優化方案,改進操作方法,檢修時間縮短為20小時左右。不但為熱線盡快恢復生產提供了保障,而且經濟效益非常可觀,按高爐生產每小時產鐵150T計,每次搶修可避免損失30~40萬元。
5存在的問題和改進措施這種檢測方法,較之傳統方法快速有效,但受現場條件制約因素較多,如發現問題,需停止鍋爐運行,冷卻到一定程度才能進人爐膛進行確認,檢查時間相對滯后。并且只能判斷泄漏點的相對位置,不能判別漏點大小和漏點性質,如屬于砂眼還是焊縫缺陷,還是其他問題,無法提供準確信息,不利于決策和采取有效預防措施。下一步若能研究開發一種類似醫學上的內窺鏡一樣的設備,在不停爐狀態下,就能進行檢測、判斷,為提前決策和確定方案提供依據,效果會更好。
特邀編輯:岳長德