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變壓器零序過壓保護的誤動分析

發(fā)布時間:2019-07-13 17:17:14來源:

  2.1FT二次間tt性矩路引起零序過壓保護誤動2.1.1故障現(xiàn)象2001年5月3日13時22分,昌變3主變在更換微機保護裝置過程中,發(fā)生屏頂llOkVB相小母線B630間性接地現(xiàn)象,4主變保護110kV側(cè)零序過壓保護動作,4主變?nèi)齻?cè)開關(guān)跳閘。

  2.1.2保護動作情況分析4主變動作報文為:502msVomCK110.5V,對采樣報及波形圖分析:1101cVPT二次B相接地時,保護裝置采樣感受B相電壓降為4.5V,A相和C相電壓升高為76.8V,自產(chǎn)3U為110.IV.錄波圖同樣反映出AC相電壓升高,B相電壓降低,開口3U沒有電壓。

  (2〉從電壓相位來看,AC相電壓相位角由12(f變?yōu)?5°左右,電壓回路異常的示意如,等效電路回路如等效電路回路由上面分析可知,由于FT二次B相接地造成FT二次繞組4加了一個與B相同相位的偏移電壓,引起AC相端圖中:L(電纜芯長度)=180m p(電導系數(shù))=578(電芯截面軹)=2.5 110kV電壓互感器B相繞接地短路時110kV電壓互感器B相熔斷器未熔斷,其熔斷器熔斷電流為15A,可見UOfcV電壓互感器B相接地短路后短路電流小于15A.從采樣值可知:UB在控制小母線處為4.5V,則接地電阻:i2根據(jù)錄波圖比例尺可知故障前系統(tǒng)電壓EB:因B相短路在N‘600處產(chǎn)生了偏移電壓,其相位與B同相位,則FTAC相控制室小母線處的端電壓為:C相電動勢)電壓幅值升高,相位發(fā)生了變化,而造成4主變自產(chǎn)3U達到零序過壓定值。

  2.2FT回路兩點接地引起零序過壓保護課動2.2.1事故現(xiàn)象生接地故障,昌亞二線保護裝置425m距離段、428ms零序段動作出口跳閘,經(jīng)1491m重合閘出口,重合成功,與此同時,昌變110kV 1、2主變302m*高壓側(cè)零序過壓保護第一時限(定值為104V/0.38)出口,跳開35kV昌熱一、二線,502ms高壓雩序過壓保護第二時限(定值為104V/t)。58)出口,跳主變?nèi)齻?cè)開關(guān),造成熱電廠從系統(tǒng)解列,昌吉變10kV、35kV母線失壓。

  2.2.2從錄波圖和報文信息分析1、2主變跳閘的報文104.00V⑵錄波圖分析計算4745.96A⑶數(shù)據(jù)分析存在兩個問埋系統(tǒng)故障二次開口零序電壓為84.75V(換算到自產(chǎn)零序電壓為48.9V),沒有達到1、2主變芩序過壓保護定值104V,而保護裝置動作記錄的電壓值為109.5V和l(M.00V在昌亞二線開關(guān)跳閘以后,也就是故障量持續(xù)到473i后消失,并沒有達到1、2主變高壓側(cè)零序過壓時間定值0.5S,1、2主變高壓側(cè)零序過壓不應出口跳1、2主變?nèi)齻?cè)開關(guān)。

  2.2.3保護裝置檢及原因根據(jù)以上存在的兩個問題,著重對裝置的零序過電壓保護和電壓回路進行了檢,分析情況如下:故障消失保護未返回2主變保護裝置高壓側(cè)零序過壓保護定值進行檢中,發(fā)現(xiàn)當過壓故障量的持續(xù)時間(比定值時間少25ms左右)并沒達到時間定值500ms,但零序過壓保護依然會延時25ms左右動作出口,而保護故庠報文均為502ms.具體測試方法如下:用昂立(ONLLY)試驗臺加人故障量持續(xù)時間為475ms,之后故障量返回(裝置時間定值500ms),但保護裝置并沒有返回,依然以5021118時限動作出口,相應地改變零序過壓保護時間定值和故障持續(xù)時間,均發(fā)現(xiàn)零序過壓保護的第一時限和第二時限均有25ms左右延時動作現(xiàn)象,同時第一時限動作后沒有點亮面板保護動作信號燈。

  針對該裝置零序過壓保護動作存在25ms延時的現(xiàn)象,把保護試驗情況對廠家進行了反映,廠家在試驗室試驗中也發(fā)現(xiàn)了此現(xiàn)只是告訴有l(wèi)Omg左右的延時,有關(guān)保護動作延時的程序問題,廠家在進行研究找。

  保護自產(chǎn)3U采樣值與PT開口3U不相符問題。

  在主變保護裝置電壓回路檢過程中,發(fā)現(xiàn)10kVn段FT的N600接地現(xiàn)象,停電檢發(fā)現(xiàn)10kV段FT的二次小套管Xd處由于瓷套松動、破裂與箱壁接觸,絕緣破壞造成接地,該點與電壓回路N600唯一接地點(昌變10kV、35kV、110kV、220kV電壓互感器二次N600在220kV控制室?點接地)之間形成了PT兩點接地。

  通過計算分析主變保護自產(chǎn)3U =57.8V,考慮向量計算可知:也就是說,因PT二次N600兩點接地,在昌亞二線故障時,在考慮相位影響下,只要兩點之間的偏移電位差在215~51.代之間,就可能造成1、2主變自產(chǎn)311達到故障報文信息的109V.根據(jù)國際大電網(wǎng)會議工作組數(shù)據(jù),橫向電位差可能比較大值為10V/kA,在昌亞二線4745A故障電流下可能產(chǎn)生偏移電壓為47.45V. 2.2.4談動原因⑴CST231型主變保護裝置在零序過壓保護時間定值的程序設(shè)計上存在嚴重缺陷,造成故障持續(xù)時間與保護動作時間存在25ms延時,使保護動作時間不能夠K合。

  ⑵PT的二次N600按反措要求是一點接地,但由于10kVFT的N600引出線接地,形成FT兩點接地,在系統(tǒng)故障大電流穿越下,形成兩點電位差。

  2.3保護裝置配線N600開路引起零序過壓保護謾動2.3.1事故現(xiàn)象保護工作人員在電壓切換屏進行PT二次電壓線工作時,造成1主變保護裝置的N600瞬時開路,引起1主變302ms高壓側(cè)零序過壓保護第一時限(定值為104V/0. 3s)出口,502ms高壓側(cè)零序過壓保護第二時限(定值為104V/0.5S)出口,跳主變?nèi)_關(guān)。

  2.3.2保護動作信息分析⑴保護動作報文為:從動作信息可以看出,110kVFT二次電壓回路異常持續(xù)了502ms,自產(chǎn)零序過壓3U(3U=UA+UB+uC)達到115.50V,大于定值104V,保護動作達到定值。

  ⑵從故障采樣值及還原波形來看:a、自產(chǎn)3U基本與UB電壓同相位,相差18°。b、UA、UB、UC電壓的相位發(fā)生了變化,之間相角不再為120,Ub= 2.3.3動作原因分析誘發(fā)因素是保護人員在接電壓切換屏N600端子時發(fā)生1主變N600端子松動,保護裝置的N600瞬時開路,裝置二次電壓回路中性點因斷線而懸浮。因110kV母線電壓(二次側(cè)不平衡)和裝置UA、UB、UC電壓變換繞組負載不可能完全平衡,在N600上產(chǎn)生電壓偏移,保護裝置對電壓采樣的基準點是以CN600對地0V為基準,裝置N'600感受的電壓Un,為:+(。+0c.Zc)/(ZA+知+Zc)⑴保護裝置采樣感受的電壓為:裝置采樣零》檢,i主變4vrc插件的CUP2(高壓側(cè)后備保護)零漂值如下:采樣篼高離高中通道零漂其電壓、電流零漂超出技術(shù)規(guī)范要求,離標準要求偏差較大(電壓<0.5電流《0.2),而保護裝置的電流電壓求和自檢功能投人,在裝置采樣不平衡狀態(tài)下沒有報瞥。

  模擬保護裝置N600斷線,對零漂異常和零漂正常VFC插件的采樣值進行計算分析。

  由于110kVPT的母線電壓、保護負載與棋擬時有所變化,棋擬過程中零漂異常的VFC零序過壓保護未動作(98V),如1主變110kV電壓回路負載中性點不平衡電壓再增加5.7V即可達到31故障電壓值(115.5V)。通過零灌異常與正常VFC插件的對比來看,因零瀟正常的VFC插件,在相同試驗模擬條件下,其自產(chǎn)3UQ電壓值相差達到33V左右,即使母線電壓及電壓回路負載發(fā)生變化,3U不可能達到過壓定值。

  電壓偏移的原因分析:對保護裝置UhUhUc回路棋擬不同的負載情況下,由采樣數(shù)據(jù)可以看出:偏移電壓相位與負載重的一相同方向偏移,造成采樣后的負載重的一相電壓低,負載與電壓的不平衡度決定了中性點電壓的偏移度和相位。

  FT電壓不平衡度決定中性點電壓的偏移度,中性點比較大偏移電壓為1/2.在中性點斷線情況下,自產(chǎn)31比較大電壓為160. 72V,此時發(fā)生回路異常,自產(chǎn)零序過壓3U就可能有如下動作:發(fā)生一相斷線(如A相斷線,Ua VTC電壓通道零漂偏移導致3U電壓合成后,誤差大,而該裝置正常PT回路斷線報警門檻為20V,導致零漂異常而保護裝置未警。

  因裝置N600開路懸浮,在裝置N600上產(chǎn)生偏移電壓,造成裝置感受到的電壓相位發(fā)生變化,產(chǎn)生了自產(chǎn)3U電壓。

  繼電保護現(xiàn)場電壓回路工作,在N600中性線開路的情況下,發(fā)生任一相電壓回路短路或開路,保護裝置中性點將比較大偏移57/2V(自產(chǎn)3U=160.72V),變壓器零序過壓保護裝置將在這種狀態(tài)下誤動,這點對保護現(xiàn)場工作人員尤其要引起注意。

  3零序過電壓保護存在的問題及應對措施3.1從保護裝置的技術(shù)完善角度分析從這幾起零序過壓保護誤動情況來看,(21系列變壓器微機保護在原理上和軟件程序細節(jié)上,有下列問題需要解決與完善:主變零序過壓保護應取自FT開口3U,以PT開口3U為整定值動作判據(jù),以自產(chǎn)3U為啟動與閉鎖條件,兩條件同時滿足時零序過電壓保護才動作,可靠地防止因PT二次回路異常而造成零序過壓保護誤動。從昌變1 -4主變改為開口3U0的運行情況來看,運行是穩(wěn)定可靠的。

  PT斷線報替門應與110kV線路相同,從丨0A+0B+(IC|>20V調(diào)整為丨(IA+0B+(IC|>8V,同時取開口3U0做比較,可靠地發(fā)現(xiàn)因FT二次電壓波動異常而報警閉鎖保護誤動出口。

  零序過壓保護在故障未消失的情況下有25n*提前動作出口現(xiàn)象,廠家應在進行動棋試驗中找程序邏輯判斷處理。

  變壓耨保護VFC采樣零漂異常應具有與門檻比較的報警功能,以便于VFC采樣回路偏置電壓回路出現(xiàn)異常時能夠及時發(fā)現(xiàn)。

  3.2從運行維護的檢與管理角度分析3.2.1變壓器零序過壓保護應采用PT開口3U0,目前仍采用自產(chǎn)31的變壓IS零序過壓保護裝置,應盡快改造。

  3.2.2加強微機保護裝置電壓電流回路求和自檢功能的全面測試,把保護裝置零漂、刻度的檢作為保護定檢的重要項目,確保采樣回路異常時能夠及使報警,對發(fā)現(xiàn)異常的裝置及時進行零漂的調(diào)整及其校驗,防止因零漂引發(fā)采樣誤差。

  3.2.3應加強PT二次回路的安全措施,嚴禁PT二次回路相間和相對地短路,對110kV以上電壓回路且保護有自產(chǎn)31過壓保護的裝置,采取PT回路工作退出相應過壓保護的強制性措施。應隨著保護裝置改造與換型工作,年定期測試FT的二次交流負栽,檢FT保險熔斷器分級配置是否合理,確保電壓系統(tǒng)故障時熔斷器能夠正確動作,防止故擴大。

  3.2.4應認真執(zhí)行和落實(繼電保護反措要求〉中有關(guān)FT回路的反故措施要求,加強FT?點接地的維護與管理,嚴禁兩點或多點接地。開口三角的N600與L630應與星端分開,從開關(guān)現(xiàn)場到控制室應單獨布置在一根電纏內(nèi),且開口N600在室內(nèi)與星端N600?點接地,防止感應載流分壓而造成L630電壓和星端電壓異常而引發(fā)保護裝置誤動和拒動。

  3.2.5應加強開口L630的維護,定期測試L630與N600的完好性,防止因L630與N600短路而正常運行發(fā)現(xiàn)不了,造成零序過壓保護(110kV及以上線路保護)拒動和誤動。在L630上檢修維護工作,應嚴防交流電壓施加到L630端造成二次電壓反送而引發(fā)電壓異常造成保護誤動。

  3.2.6變壓器零序過壓保護及110kV及以上線路保護定檢與安裝中,應測試裝置電壓回路負載阻抗,相間平衡度應在5%范圍以內(nèi),模擬裝置在系統(tǒng)運行電壓下N600回路斷線情況下,檢測保護裝置電壓采集及動作與報罾是否正常,及時發(fā)現(xiàn)裝置N600回路影響的程度安全與否。3.2.7加強保護動作時間的檢ft,在新裝置安裝檢驗中采取類似ONLY試驗儀具有故障持續(xù)時間精確控制功能的儀器,在0.9TDZ和1.05TOZ棋擬故障置下保護裝置出口動作情況,檢測裝置時間邏輯及程序控制的正確性和可靠性。

  4結(jié)束語變壓器零序過壓保護從現(xiàn)場運行可靠性來看,應采用FT開口3U,同時應加強PT二次回路的維護與管理工作,特別是要認真執(zhí)行繼電保護反措要求,防止PT中性線斷線及FT兩點接地、短路,避免引發(fā)PT回路異常造成的保護誤動,同時特別注意加強采樣回路完好性的日常檢工作。

  根據(jù)(新炻維吾爾自治區(qū)十一五“規(guī)劃及2020年遠景目標>,我區(qū)計劃在”十五“后期開工建設(shè)一座100MW整裝風力發(fā)電廠,力爭在”十五“末投運;結(jié)合目前我區(qū)風力發(fā)電前期工作進展情況,十一五”期間再建設(shè)2座100MW整裝風力發(fā)電廠。到2010年,我區(qū)風電總裝機將達到405MW,約占總裝機容量的3.2%.“十二五”期間新增風電裝機200MW,“十三五”期間新增風電裝機400MW,到2020年,新疆風電總裝機容量達到1005MW,約占總裝機容量的4.1%.達坂城風區(qū)風能資《量表風區(qū)風區(qū)面積有效風能密度年平均風速有效風速時間淘藏量可裝機容董(km)(千瓦h/m2)(m/s)(h/年)(億千瓦K/年)(MW)達坂城谷地風區(qū)15001500 -30005.0-6.25500-65002504200整裝100MW風電廠分別由國電集團、華電集團和北京國投節(jié)能公司投資建設(shè)。

  6結(jié)束語達板城風區(qū)距烏魯木齊核心電網(wǎng)比較近,而且日風速變化曲線和風電廠日發(fā)電曲線變化規(guī)律與新疆主電網(wǎng)日負荷曲線很相似,具有一定的自然調(diào)峰能力,開發(fā)條件較好,是近期新疆風電開發(fā)的主要基地。目前,國電集團、華電集團及北京國投節(jié)能公司等幾家均計劃在風區(qū)內(nèi)相繼建近年來,風力發(fā)電在世界范圍內(nèi)得到了迅猛的發(fā)展,設(shè)規(guī)棋不等的風電裝機容量,并初步規(guī)劃了風場建設(shè)范圍技術(shù)的進步使得新裝的機組大部分為變速恒滔風力發(fā)電及規(guī)模。風電一場計劃2004年底裝機容量達到39.1MW,機組,其中絕大多數(shù)又是雙饋感應發(fā)電機系統(tǒng)。作為電網(wǎng)風電二場裝機89MW,風電三場計劃2004年開工建設(shè)30MW裝機,國電公司計劃2004年申請30MW裝機容量,于電網(wǎng)系統(tǒng)的影響就凸現(xiàn)出來,還有待不斷的進行深人的探討。

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