用變頻器改造水泥磨選粉機調(diào)速系統(tǒng)
發(fā)布時間:2019-07-13 17:16:59來源:
許帥/江蘇巨龍水泥集團有限公司,徐州市221168)1調(diào)速系統(tǒng)改造前設(shè)備情況江蘇巨龍水泥集團水泥磨為兩臺!4.2x13. 12m磨。其選粉機調(diào)速系統(tǒng)均為20世紀70年代羅馬尼亞直流調(diào)速系統(tǒng),控制回路各由兩臺控制柜內(nèi)的H?塊插件板控制,現(xiàn)場電機為150kW的直流調(diào)速電機??刂乒窦半姍C1980年開始使用,插件板上的分立元件老化,整定的數(shù)據(jù)經(jīng)常發(fā)生漂移,故障也相對較多;現(xiàn)場電機運行溫度高,整流子磨損嚴重,經(jīng)常出現(xiàn)打火,夏季(7、8月份0,整流子部分都要出現(xiàn)甩錫的情況,嚴重時燒壞電機,特別是改造前的幾年里,幾乎每年的夏季都要更換電機;現(xiàn)場的測速電機聯(lián)接機構(gòu)也常出現(xiàn)問題。
變頻器的選用在充分了解變頻技術(shù)發(fā)展的新動態(tài)以及國內(nèi)同行業(yè)應(yīng)用情況的前提下,我們決定采用交流變頻調(diào)速。根據(jù)現(xiàn)場情況及工藝調(diào)速范圍的要求,我們選用ABB公司和ACS600變頻柜,采取矢量控制方式。現(xiàn)場電機為ABB交流變頻電機,200kW,4極電機,分別于2000年6月份及2002年12月份對兩臺選粉機調(diào)速系統(tǒng)進行了改造。
控制及給定的實現(xiàn)變頻器的啟動、停車由水泥磨系統(tǒng)現(xiàn)有PLC進行控制,變頻器柜內(nèi)輸出的ready及run觸點信號由外部DC24V繼電器過渡后作為進入PLC的電機備妥和運行信號。
變頻器的速度給定由操作員在上位機上進行設(shè)定,其速度給定值經(jīng)下位機(PLC)變換為直流4 ~20mA模擬量輸出信號,輸出至變頻器的速度給定接線端口(此端口為4A20mA模擬量輸入)。同時變頻器的兩路模擬量4 ~20A輸出信號速度反饋和電流反饋信號作為下位機(PLC)的模擬量輸入信號,經(jīng)變換后在上位機上進行顯示。
抗干擾措施由于變頻器本身是一個強干擾源,正常工作時產(chǎn)生的高次諧波,對現(xiàn)場儀表及變頻器之間可以產(chǎn)生很大的干擾。在兩臺選粉機陸續(xù)改造后,分別出現(xiàn)了現(xiàn)場儀表至上位機的信號不準、波動,以及兩臺變頻器之間速度、電流互相干擾的情況。為保證系統(tǒng)的正常運行,我們主要采取了以下幾點抗干擾措施:速度給定、速度反饋及電流反饋信號線采用屏蔽電纜,屏蔽層一端接地;速度給定、速度反饋及電流反饋信號在變頻器柜內(nèi)采用隔離器進行電氣隔離;變頻器控制線與電源線分開布線;對現(xiàn)場儀表干擾大的環(huán)節(jié),采用帶隔離及抗干擾的儀表。
結(jié)束語水泥磨兩臺選粉機調(diào)速系統(tǒng)改造后,克服了過去因調(diào)速系統(tǒng)老化不能調(diào)速至1250r/min(易出故障)以上的情況,實現(xiàn)了工藝操作方便。變頻器應(yīng)用至今,沒有出現(xiàn)問題。
四川水泥-37-